“古队长,现在车辆已经恢复‘健康’,作业队完成生产准备,进入待令阶段。”6月24日,测井公司测井项目部C1412队驾驶员完成测井仪器车各项功能测试后,长舒一口气。
“低成本解决隐患,这就是咱们后勤保障班组最真实的提质增效方法呀。”该项目部车队队长古晓东将反馈结果记录下来,也露出了笑容。
2小时前,C1412队结束连续转井刚返回基地,驾驶员立即向项目部车队反映,一体化测井车有异常情况,行车仪表不断提示打气状态,怀疑气动刹车压力低。
“车辆回厂检修不仅配件单价高、维修时间长,还无法保证作业队能够快速待令返岗,这样的等待是一种‘浪费’。”古晓东回看该车维修记录,决定让项目部车辆检验人员就地初步检修维保,在排除隐患的基础上出具一份车辆性能的“体检报告”。
结合作业队使用过程中的反馈,古晓东凭借空载怠速、轻重缓踩、气压表反馈“三步听诊”锁定了隐患源头。他有条不紊地卸去外壳,解体检查气动总成,最终在密封胶圈上发现一个仅8毫米的弧形缺口。古晓东立即更换同型号密封圈,以50元的成本节约了高昂的维修费用,并在2小时内快速恢复车辆安全,成为基层班组除“患”治“效”的生动实践。
“检维修要分步走,查隐患要抓源头,小胶圈能防大风险。”古晓东总结道。(康馨羽)

