□特约记者 黎纹莘 通讯员 任思渝 代云松 卢会军
截至6月20日,页岩气项目经理部今年累计生产页岩气9.51亿方,完成全年生产任务的50.1%,完成全年预算收入的53.67%。
面对老井递减快、措施成本攀升、资源品质劣化等困难,页岩气项目经理部积极探索老井挖潜、全链提速、安全管理等领域的创新举措,以实干实绩持续谱写页岩气可持续高质量发展的“奋进曲”。
老井焕新
精准挖潜盘活存量资源
走过11年发展历程,页岩气项目经理部所辖老井占比高达98.3%,且逐渐进入低产低压阶段。
项目经理部结合老井递减规律推行“一井一策”精准挖潜,在次新井平台创新采用“泡排提前介入+其他工艺辅助”优化措施,让气井在压力充足阶段更多带出井筒积液,实现平均单井月递减率下降近1%。
通过加装消泡剂搅拌装置及过滤网,有效攻克了消泡剂硅油析出造成堵塞的难题,流程堵塞率骤降78%。针对低压井复产难度大的问题,创新开展管网气连续气举模式,在威204H12等平台大显身手,减少气举成本,并结合平台内搭建的智能针阀系统,精准调控注入流量,措施后平均日增产气超2.3万方,较传统气举节约305个台班。
为破解水平井排液效率低的难题,项目经理部还积极探索实施新型气动力管柱、水平段无杆泵举升等工艺,提高水平段排液采气效率,加大老井挖潜力度。首次在低压低产平台实施管输气举增压,累计增产235万方。截至目前,项目经理部今年累计实施增产措施2467井次,增产气量1.6亿方,完成率103.5%。
此外,项目经理部深入开展“强基—巩固—提升”三年提质增效专项行动,聚焦8个重点领域制定115条措施。截至目前已完成全年提质增效目标的65%。
全链提速
贯彻地质工程一体化
页岩气项目经理部作为页岩气勘探开发全周期管理单位,深度贯彻地质工程一体化理念,将勘探、压裂、采输等专业技术与管理资源充分融合,通过科学统筹,协同作业,实现了高效管控,全面提速。
今年,项目经理部钻前采用三维可视化动态设计,钻井平台及道路规划设计、优选再提速。探索页岩气井身结构瘦身革新,打造威204H85-5井的“一二开全瘦身,三开半瘦身”井身结构,一二开钻井周期缩短46.5%,此井5795米深、2020米水平段、储层钻遇率达98.4%。在威东区块推广应用“旋转+漂浮”下套管工艺,大幅降低水平段下套管难度,完井后可不通井直接下套管。今年上半年,该工艺已成功实施8口井,平均完井作业周期较2024年缩短23.8%,威204H83-1井更是以5.18天完井周期刷新了威东区域最快完井周期纪录。
在压裂提速提效方面,首次推出精准压裂工艺,采用“分段优化、科学分簇、极限限流、适度规模、实时调整”的技术路径,在现场开展多次实验,孔眼开启率90%以上,整体设计符合率99%。
同时,与蜀南气矿、长城钻探公司开展防腐工艺、泡排工艺技术交流活动,学习行业成功经验。技术攻关团队成功研发新型复合解堵剂,有效解决部分老井“井筒胶质混合堵塞”问题,其中威209井单日产气量提升94%。
安全护航
智能化手段为安全加码
面对威远页岩气田6座集气站、57个采气平台及350口单井的复杂生产网络,项目经理部推进智能化安全管控体系建设。
1月投产数字孪生平台集成SCADA系统、智能摄像头、激光云台等71台设备,可实时监控压力、温度等60余项生产数据,AI识别准确率达98.7%。该系统具有数据采集存储、远程控制、安全风险识别、异常情况预警等功能。同步建设的气田水空容监测系统可对58个水池、17组液罐实时精确监控,并具有提醒、报警等功能。截至目前已成功处置28次渗漏预警,为常态化气田水管输安全环保运行提供有力保障。
3月建成投运的机关QHSE远程视频监控室,由各二、三级专家轮流坐班监控,专家可随时“云游”现场进行线上指挥,实现专家资源日常入“基层”。通过智能化手段将传统“人防”升级为“智防”,为生产运行构筑起安全防护网。

