本报讯 截至12月11日,苏里格项目经理部今年老井挖潜年增产天然气4亿方,提前20天完成增产目标,实现连续三年措施井增产突破4亿方,措施产量贡献率21.74%。
苏里格项目经理部坚守“地质潜力是基础、工艺技术是保障、经济效益是目标”理念,严格把关储层评价、生产动态、井筒条件等关键环节,持续规范工艺选井条件与实施标准。组织开展天然气动态分析会,把1500余口井纳入集约化智能系统管理,随时对各生产井进行动态调整。通过措施选井论证、异常井分析,对286口异常井制定“日跟踪、周总结、动态调整”措施,对其中100余口“老大难”井、长停井开展“问诊”,根据诊断结果实施挖潜修复措施,有效盘活老井资源。
针对低产低效井逐年增多,新井高产水占比逐年加大,水平井排水采气效果差等问题,苏里格项目经理部从“积液诊断—积液排出—气井稳产”着手,通过组织新工艺技术交流研讨,引进智能柱塞、射流泵、密闭提捞、天然气压缩机气举、连续油管等排水采气新工艺,进一步健全进攻性排水采气措施体系,形成“四项主体措施+多相辅助措施”的“4+N”老井挖潜技术体系,有效提升措施效果。其中,对1口节流器砂埋气井实施“连续油管冲砂+连续油管液氮气举”,打捞2支疑难节流器并排出井筒积液,恢复气井产量。今年,该项目部共计对19口井开展6项工艺,日增产6.6万方,累计增产气量649万方。
苏里格项目经理部还将自动注剂、柱塞、自动间开等自动化设备进行了进一步推广,通过数智赋能手段显著提升了气井精细化管理水平。其中,全面升级推广的“自动注剂工艺技术”已完全替代传统人工泡排,现场运行设备已达147套,涵盖180口井,实现气田增产。(刘子民 林一阳)