本报讯 四川页岩气公司锚定年度目标不动摇,强化套变压窜技术攻关,提高单井效果,持续加强气井精细化管理,严控老井递减率。12月14日,该公司日产气量创新高。
四川页岩气公司围绕加快页岩气效益建产中心工作,成立以主要负责人为组长的压裂运行保障和老井产能维护工作专班,坚持专班月会制度,聚焦新井压裂进度与老井挖潜效果,加强压裂施工全过程管理,做好各工序衔接,及时发现并协调解决压裂过程中遇到的问题,确保各项工作定时、定向落实。紧跟老井采气工艺制度实施,新上工艺效果,严抓工艺优化的及时性、措施进度的效率性,保障页岩气规模效益建产高效推进。
该公司聚焦新井快建快投,对地方管控、井下复杂情况等制约压裂施工的风险进行预判与评估,建立地企协调沟通机制,主动参与井工程项目地方协调。切实抓好钻试要素保障,强化产建工序衔接,为压裂工作顺利推进创造良好条件。建立“日跟踪、周分析、月总结”机制以及压裂复杂处理模板,及时优化压裂运行方案,为新井高质量投产提供有力保障。通过创新开展层内“W”型布井、优化井间距及差异化压裂,井间压窜情况得到大幅改善,单井改造效果明显提高,新井井均EUR达到方案设计,较去年提升17%。预计全年投产井58口。
严抓老井“三化”管理,气井管理精细化,将日跟踪制度优化为“一日两跟踪,方气必追”。气井管理信息化,依托采气工艺智能管理平台实现及时预警,实时跟踪优化调整柱塞工艺制度,优化泡排加注制度与药剂选型,提高工艺效果。“气藏+工艺”一体化,“一井一策”专人专项精准诊断,及时优化气井生产制度与采气工艺制度,降低气井水淹风险。目前已形成早期“控压生产+优选管柱”,中期柱塞、泡排、气举,后期“增压+复合工艺”的深层页岩气采气工艺体系,全面提升工艺稳产效果,平均月气举作业量下降37%,月递减率由7.1%下降至3.3%,老井挖潜效果显著。(胡之牮 余林瑶 陈焘)