12月4日,川东钻探公司承钻的足201H20-3井中完所需的套管挂、双公短节送到渝北生产基地后,钻具井控公司套油管作业队人员立即开展库内组装,40分钟后出厂送往井队。在基地内不到一个小时的加工,可以为钻井队节省约三个小时的中完时间。
套管挂及相关组件通常在施工现场组装,这种方式虽然灵活,但对于钻井队来说耗时较长,影响中完作业效率。而且施工现场环境复杂,组装操作的安全风险较高。
当前正是川东钻探公司冲刺年度目标进尺的关键时期,十余口井正在中完作业。为促进钻井提速,钻具井控公司转变观念,在川东钻探公司的指导下,探索提前组装服务。在送井之前,将所有必要的工具和组件预先在库内组装好,再送到现场使用,可以节省在现场组装的环节和时间,也降低风险。
提前组装服务于11月27日在川东钻探公司川庆70566队承钻的大页1H2-3井试点。钻具井控公司提前了解该井套管挂及相关组件需求,用两小时完成组装,次日清晨送往钻井现场。“‘提前组装服务’太给力了,我们拿来就能用,省时又安全,我们更有信心提高中完时效。”川庆70566队技术人员表示,在提前组装模式的助力下,大页1H2-3井二开中完高效完成。
截至目前,钻具井控公司已收到6口井的套管挂与双公短节的库内组装任务。钻具井控公司负责人表示,此次前置组装工作不仅是对现有工艺流程的一次成功尝试,更是对生产保障未来发展方向的一种探索。通过优化后辅单位生产流程,提高钻井一线中完时效,从而降低整体生产成本,为企业创造更多收益。(特约记者 刘雨晴 通讯员 何伟)