本报讯 11月25日,页岩气项目经理部老井挖潜成效数据新鲜出炉,1月至10月,累计开展增产措施3789井次,措施有效率90%以上,计划增产气量3.07亿方,实际增产气3.47亿方,完成率113%。
今年以来,该项目经理部针对威远页岩气区块已投产的306口老井逐渐进入低压低产阶段的现状,通过一井一策、井筒解堵、科研攻关等组合拳,精心打造老井挖潜利器,老井综合递减率较去年下降7%,实现近三年递减率最低,气井采收率进一步提高。
该项目经理部从老井低产低压的主要因素入手,按气井生产方式划分为水淹井、井筒异常井等6大类进行管理,制定了31项气井分类应对措施,对每口老井量身定制“一井一策”挖潜方案,确保了挖潜增产措施见实效。
由于水平井与直井泡排工艺差异较大,起泡剂难以与水平段积液充分接触,传统泡排工艺措施效果逐步受限。今年,该项目经理部着手推进泡沫排水工艺优化,治理老井“顽疾”,采用低密度药剂、优化起泡剂药液比等复合措施,排出水平段积液。此外,着力生产制度优化,通过主动间开、补压焖井、分类管理等措施提升生产效果。技术与管理的有效结合,实现低压井产量递减率有效下降。
此外,该项目经理部加强科研攻关,探索产能维护更优举措。应用内置传感器井下柱塞机器人,实现不关井自动升降排液,目前实施6井次,日均单井增产超预期。水平段无杆举升系统的成功研发,解决了低压气井水平段的高效举升排液难题。
接下来,该项目经理部将继续狠下功夫,向老井挖潜要效益,为达成产量目标添砖加瓦。(卢会军 张腾 黎纹莘)