本报讯 (聂捷 特约记者 黎纹莘)据统计,今年1月至8月,川庆钻探页岩气项目经理部持续优化泡沫排水采气工艺,累计增产气量1.26亿方,整体措施有效率93.8%,工艺效果显著。
随着威远页岩气向纵深发展,老井占比高达94%,气井压力及油套压差较2022年分别下降2MPa及1.5MPa,低压低产井更多,增产稳产压力逐年增大。由于水平井与直井泡排工艺差异较大,受水平井油管下深限制,起泡剂难以与水平段积液充分接触,传统泡排工艺措施效果逐步受限。
面对不利态势,今年,项目经理部着手推进泡沫排水工艺优化,治理老井“顽疾”。针对水平段段塞积液井采用“油管正注药剂+闷井扩散+气举搅动排液”模式,将起泡剂推入水平段充分扩散后,再通过气举搅动,提升泡沫携液能力;针对地层能量低气井,采用低密度起泡剂,泡沫密度更小,液柱压力更低,带液更容易;针对压窜或带压压井作业后的复产井,在气举复产过程中加入适量起泡剂,双工艺复合排液,提升复产效率。此外,还针对不同生产特征井分类管理,差异化采用间歇、连续、混合加注模式,持续优化药剂配方,一井一策,对症下药,增强泡排工艺水平井适应性。
同时,该项目经理部高度重视措施质量管控及效益评价,开展智能化加注设备选型,以减小加注误差、降低人员工作量、提升工艺效果;强化药剂质量现场抽检力度,开展药剂周期性及不定期性能检测,确保措施现场管理受控,从源头杜绝不合格材料入井;综合考虑气井产能发挥与经济效益之间关系,动态评估泡沫排水采气措施效果,优化调整泡排措施介入与退出时机,持续推进工艺降本增效。
通过多项举措,项目经理部已逐步形成适合页岩气低压低产井的泡排工艺模板,工艺井增产及维护气量提升40%,气井日产水提升21%,积液、断流等异常频率明显减少,工艺效果较前期有较大提升。