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科技引领 创新驱动

——长庆井下公司持续改进技术提速提效侧记

1月8日,长庆井下公司收到来自长庆油田公司工程技术部的一封感谢信,信中特别感谢该公司对长庆油田工程技术工作长期以来的大力支持。这是长庆井下公司以推动重点工程、总包项目为契机,突出科技引领、创新驱动,持续改进技术提速提效所取得的成绩。

精益工程管理 强化服务保障

2023年,长庆井下公司持续加强施工全过程技术管理,制修订《试井现场资料录取及验收要求》等企业标准项目23项,编发专项技术措施12项,实现全流程规范管理。

公司固化陇东页岩油压裂技术模板,全年模板执行率100%、页岩油压裂故障复杂时效同比下降19.9%。持续创新深层煤岩气试气新模式,形成煤岩气资源配套36模式,完成26口深层煤岩气储层改造试气作业,其中横探8H井获日产超18万方高产气流。

公司组织召开工程技术专题分析会、技术质量总结分析会、煤岩气施工阶段总结会等专题会议,从工程质量管控、故障复杂管理、重点工程保障等方面分析存在的问题并制定技术措施。还开展同心管射流泵排液等技术交流,不断提升公司现场技术服务水平。

坚持积极井控 抓实重点防控

长庆井下公司积极完善井控管理网络,持续提升现场井控管理水平。全年调整井控工作领导小组2次,签订井控目标责任书22份,下发井控管理规范8项。

该公司开展井控分级管理,累计监控一级风险井41口、二级风险井241口、三级风险井156口,节假日升级管控157口。严格按照井控作业报告制度要求,累计审批二级井控作业16井次、三级井控作业1532井次。

公司积极全面落实“双盯工作法”,对关键工序作业、重点井施工、复杂井处理等重要施工场所,全年派驻支撑人员423人次,现场支撑1455井次。

公司还扎实开展井控隐患排查工作,强化井控隐患的查纠整治,开展季度井控检查3次,检查103个作业现场,查出井控隐患问题312项,均已完成整改销项,为保障公司持续安全生产奠定基础。

突出科技创新 攻关技术瓶颈

长庆井下公司以重点科研项目攻关为载体,去年承担各级科研项目116项,推广创新科技成果、新工艺试验项目1067井次,指标完成率135%,在重点领域技术攻关亮点纷呈。

公司在深层煤岩气靖64-31YH2井完成国内首口水平井自主二氧化碳泡沫体积压裂施工,综合减水率达51%。完成华H50-7井4088米超长水平段钻磨清理井筒,刷新国内带压作业机钻磨最大作业井深及水平段纪录。优化升级自主研发双封单卡体积压裂工具,完成11套工具单套压裂4段,最高入井砂量592.3方,实现单套工具施工段数和加砂量双突破。强化套损井治理,首次完成88.9毫米套管补贴国产化技术应用及139.7毫米井筒水平段膨胀管补贴。在靖94-13H2井完成公司首口带压密闭打捞作业,验证密闭打捞筒13兆帕的密封可靠性。

攻关试验多种带压起连续采气管柱工艺,创新使用液体胶塞、流变金属暂堵实现管内封堵,成功完成长庆区域首口带压起50.8毫米连续采气管柱作业。自主研发氮气泡沫清理井筒工艺提速效果显著,较常规冲砂工艺提升作业效率50%以上,清理后可实现立即点火。(慕鑫)

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