本报讯 (特约记者 吴育杰)10月16日,从川西钻探公司生产协调部获悉,该公司前三季度平均每月钻井低效施工32.6天,同比去年全年平均每月钻井低效施工天数压减49.93%,为确保全年多打进尺奠定了坚实基础。
今年以来,该公司持续深入开展钻井低效施工治理作业,一方面由内到外在横向上进行治理,从对公司内部钻工具、装备、井口、定向服务衔接等因素进行管控,扩展到向川庆钻探公司内部涉及的钻井液、录井、固井等服务衔接推进;另一方面,由浅入深在纵向上进行治理,从供应保障不足、设备修理、相关单位等停抓起,再到重点保障钻井工具仪器质量,进一步减少了低时效对钻井产生的影响。
其间,为全面提升办事效率,该公司提前制作关键任务执行情况表,明确了包括编制项目执行书、建立项目管理工作机制、梳理低效分类等在内的6大项任务,安排各部室相应责任人组织推进开展,并对应完成的时间节点将过程管控实施情况进行填写,不仅一目了然、便于进度查询,更形成了有效闭环管理。
同时,公司还针对“定向及旋导仪器无信号”“钻工具失效”“顶驱故障”等易引起低效施工的情况进行重点分析,制定管控措施,其中在深井、超深井使用新购置的进口MWD仪器,落实分段循环降温,开展旋导等仪器入井前的井况评估降低定向仪器故障率,通过在现场持续抓好钻具扭矩仪与广铜基螺纹脂推广使用,安排EISC专岗跟踪井下三器的使用,有效遏制钻工具失效情况的发生。此外,该公司在培训现场大班对顶驱问题自主处理的前提下,还进一步制定顶驱故障应急处置措施,通过片区巡检和驻井值守的方式,持续压减顶驱故障发生率,以此降低对生产的影响。公司每周统计井队固井计划,并积极对接相关方提前规划固井队伍作业,进一步减少夜间等停情况的发生。
“管控效果立竿见影,在四季度我们会继续抓好这项工作。”该公司相关负责人表示。接下来,公司各机关部室还将根据自身业务实际,针对分管的低效施工项目制定一系列管控优化措施,持续推动问题整改,争取将全年平均每月低效施工控制在36天以内,确保年度生产目标任务顺利完成。

