本报讯 (特约记者 李传富 通讯员 喻晓豪 余致理)近日,重庆气矿环浅2井在长兴组上试获气,这是该气矿今年老井上试第三口获气的气井。老井上试获气的成功,为重庆片区的冬季保供再添底气。
重庆气矿今年在老井生产能力减弱、资源接替突破不够强、页岩气上产难度大等发展形势不利的情况下,深化地质工程再认识,做好深耕精细效益开发这篇文章,抓实气井分级分类管理,稳步推进各项增产措施,以此筑牢天然气生产根基,为气矿上产50亿注入新动力。
气矿把开展气井动态分析作为挖潜增气的重要工作。各作业区定期分析气井生产制度的合理性和科学性,坚持一井一分析,做到百分百覆盖,从而掌握好气井的生产状况。在此基础上,气矿统筹安排,在严控投资成本的情况下,借助基础资料的研判,科学分析效益挖潜可行性,明确挖潜气井的井号,实施的具体措施,工程的进度,预算的费用,达到的增产效果,从而实现今年老井的挖潜增效。不仅如此,各作业区根据气井现有产能和递减情况,科学预测2024年老井产量,做到心中有数,为老井挖潜工作稳步推进提供坚实保障。
气矿还成立专题调研组,对页岩气勘探开发中遇到的问题开展调研,采取合理举措推进页岩气稳步上产。为更好发挥已建平台的产能,气矿定期组织页岩气专题分析,尤其注重阶段性适应分析,开展气井增产措施论证,科学组织泡排增压工艺措施,实现黄202井区页岩气年累产破2.2亿方。同时,气矿做好后续上产准备,在总结页岩气井区原有开发经验的前提下,摸排当前页岩气勘探开发现状和综合评价,提前规划好生产组织安排,保障平台按时投产增气。
重庆气矿与川庆钻探、永川石油安装公司等5家单位合作挖潜,就池34井增压气举、寨沟湾负压开采、偏远井气体回收开展工作,助推关停井重焕生机。通过系统评价老气田潜力,对川东地区部分老井初步摸排,根据存在的问题综合分析,加深区域地质认识,优选目标挖潜,把发挥多专业技术优势、多样化老井挖潜的合作方式走深走实,让资源枯竭井上试焕发新活力,让水淹停产井、边缘气井从技术可采变经济可采,达到颗粒归仓目的。前三季度,该气矿复产28口井,新增气量5466万方。

