□特约记者 刘梅 通讯员 张益瑞
8月25日,川西北气矿苍溪天然气净化一厂装置大检修现场人声鼎沸,入口处的检修看板上显示着项目内容进度。今年,集团公司全面推行净化油气生产装置标准化检修,苍溪天然气净化一厂检修将全面对标《天然气处理厂检修规程》,提升油气生产装置检修工作水平,全面实现“两年一检”。
此次九龙山净化装置“大体检”以低负荷运行适应性检修为主题,涵盖8大类75项常规性检修和8项装置低负荷适应性检修项目,工作量前所未有。全体参检员工强化停产技术管理,优化工艺操作,技术干部靠前指挥,确保停得稳、检得快、修得好。
30张手绘检修图
守着孩子做完手术,王大玮从医院急匆匆赶到几百公里外的九龙山。检修已经启动,作为现场管理组组长的他心急如焚。
苍溪天然气净化一厂位于海拔1100米的川北九龙山巅。工厂转岗员工多、老员工多,平均年龄近50岁。
69项整改项目,涉及多项工艺变更,怎样提高效率?王大玮和同事们琢磨,很多人都是第一次接触大型装置检修,看懂施工图需要有一定专业基础,为何不用图文并茂的方式对他们进行培训?
检修开始前,现场管理组花费一个多星期,对所有整改项拍照,然后在照片上详细标注工艺材料,最终用30张编辑图直观呈现非常规项目加拆料完成项。有图有真相,参检员工一看就懂,让其对各关键控制点做到心中有数,实现变更项目零差错、零遗漏。
“抢”出来的24小时
“最难的还是停车阶段。”生产技术组组长李明松深吸了一口气。
苍溪天然气净化一厂设计采用公司首套康索夫尾气处理装置。低负荷下检修停产,装置内积存大量未处理的单质硫,打开设备前必须进行彻底“赶硫”作业,精准控制温度和酸碱度,防止产生大量二氧化硫,造成尾气瞬时超标排放。
李明松和同事全面对标《天然气处理厂检修规程》,编制3万余字、70多页检修作业指导书和停工方案,实现检修管理、技术、施工和QHSE标准化。在停车作业中,采用“急冷塔碱洗”处置技术方案,首次实现“克劳斯+康索夫”工艺装置全时段尾气达标。
结合以往检修经验,工厂在溶液回收环节,调整全系统冷却为局部冷却,实现冷循环状态下动态快速回收。同时,统筹资源,优化管理界面,节约停工时间,最终提前完成停车,为后续检修赶出了24小时的宝贵时间。
废料堆里找“宝贝”
“来口水!”一脸油污和汗渍的梁陶从吸收塔人孔中探出头来,大口喘着粗气。等在一旁的缪晓龙赶紧拧开矿泉水瓶盖,将水递了上去。净化操作班班长梁陶,除了是技术“万金油”,还有个绰号“淘宝达人”,这不是某宝网购,而是精通在废料疙瘩堆中“找宝贝”。
暮色四合,忙碌一天,检修告一段落,趁大伙收拾东西间隙,梁陶赶紧掏出工具,从报废阀门上拆卸可再利用的零配件。
“这些弯头、短节都还能修复,扔掉怪可惜的。”“值几个钱嘛,也不嫌麻烦。”面对同事的埋怨,梁陶摇摇头,又开始忙活。
8月20日,在回收装置过程气电加热器改造中,工厂突然发现一段耐硫管件存在缺陷,亟须更换。但此时下山采购耗时费力,耽误工期。正当大家着急之时,梁陶打开了他的“百宝箱”,很快找出之前拆下的一段管材,尺寸刚刚好,简单加工后就解决了问题。
“闲时备来急时用。”这是梁陶的口头禅。检修启动以来,经梁陶修复和利旧的堵头、接管和阀件足有上百件,节省采购成本万余元。