本报讯 截至7月31日,西南油气田公司采气工艺智能管理平台已平稳运行600天,覆盖气井2448口,共诊断、预警16280井次,工艺制度远程调优5000余井次,累计节约生产成本5800余万元。
近年来,由于公司页岩气、致密气、常规气工艺措施井数量急剧增加,传统的采气工艺管理模式已不适应快速上产、安全受控、提质增效的新形势。为提高采气工艺运行管理水平和实施效果,公司成立科技攻关团队,结合大数据分析、机器学习等信息化技术,建立了气井智能预警、工艺智能管控、效果智能评价技术,研发采气工艺智能管理平台,组建“五位一体”跨专业技术领域的采气工艺管理技术团队,细化职能部门、研究院所、建设单位工作职责,实现了对气井的精细管理,大幅降低劳动强度,提高生产时效。同时,编制形成《采气工艺智能管理平台数据接入规范》《采气工艺智能管理平台柱塞工艺数据标准》等企业标准,加快了采气工艺数字化转型,助力采气工艺的高效实施。
下一步,公司将按照全业务链一体化数字化转型整体方案,持续开展气井智能管控技术研究,加快采气工艺智能管理平台迭代升级,助力气井开采提质增效,为公司实现“跨越400亿,迈上新台阶”目标贡献力量,开创采气工程高质量发展新局面。(杨建 熊杰 王强)