本报讯 (贾沙沙 特约记者 李传富)7月13日,工程技术研究院在重庆气矿双家坝集气站实施负压采气工艺,经过10天的平稳运行,实现最高日增产天然气9000余方,负压采气老井挖潜工作在重庆气矿首战告捷,为老井挖潜增产持续注入了新动能。这是西南油气田公司首次在集气站实施负压采气获成功。
双家坝集气站集输生产七里4井、七里9井等6口含硫天然气井,经过30余年的生产,井底能量不足,井口压力下降明显,气井长期处于低压低产阶段,部分井日产气量仅100余方。
按照“挖潜产能、颗粒归仓”的指导思想,西南油气田公司今年持续实施老井复产。针对重庆气矿老井生产多的特点,工程技术研究院主动作为,与重庆气矿技术团队收集历年生产数据资料,从地层压力、井口压力、产水量、产气量、外输压力等数据着手分析,开展工艺比选、成本核算,通过充分论证,最终决定采用负压采气工艺,逐步降低井口压力并达到负压状态,增大井筒流动压差,提高气体流速,增加气井携液能力,从而有效提高气井产量和最终采收率。
7月3日,负压采气工艺措施投运以来,公司不断优化调整参数,将入口压力逐步降低至0.4兆帕以下,气井平均日产气量从实施负压采气工艺前一周的3.11万方提升至最高4.1万方,平均日增产天然气0.66万方,已累计增产天然气6万方,到年底预计可实现增产天然气超过110万方,工艺措施效果显著。
双家坝集气站负压采气工艺措施的成功应用,进一步验证了该措施在老井挖潜增产工作中的广泛适用性,拓展了重庆气矿老井挖潜工艺技术储备。下一步,工程技术研究院将继续做好工艺动态跟踪分析和运行保障,总结成功经验,持续推广成熟高效的采气工艺措施,有力支撑公司实现“跨越400亿,迈上新台阶”目标。