本报讯 7月1日,长庆钻井总公司50672钻井队施工的长庆油田首口深层煤岩气水平井台11H井完井,完钻井深4475米,水平段长1550米,煤层段长1489米,煤层钻遇率96.06%,以钻井周期94.54天,储层段最高日进尺231米,创长庆油田深层煤岩气“导眼+311.2毫米大尺寸井眼三开”结构水平井最短钻井周期、最高日进尺、最长水平段、最高煤层钻遇率多项指标纪录。
今年,随着长庆油田深层煤岩气勘探效益开发规模化,以及风险勘探领域水平井大规模施工启动,重点勘探领域水平井数量规模空前。长庆钻井总公司紧跟油气勘探开发部署,全面优化钻机组织运行,动态调迁12支钻井队参与煤岩气井施工,全力支撑长庆油田新区块新领域风险勘探。
台11H井是一口二级风险预探水平井,设计井深4436米,钻探目的为探索深层无烟煤为主的煤泥组合煤岩气成藏模式,有望实现盆地中东部接替领域战略突破。针对深层煤岩气存在地质构造复杂、塌漏矛盾突出、密度窗口窄、目的层煤岩极易垮塌等技术难点,长庆钻井总公司联合甲方项目组、钻采院相关技术骨干成立现场技术专家支撑小组,深入了解目的层井壁稳定性、长水平段安全钻进难点和应对措施,按照“一井一策”“一段一法”的精细化管理思路,制定针对性钻井方案,做好全员技术交底。
施工中,该公司以问题为导向,成立技术保障专班开展瓶颈技术联合攻关,严格落实地质、工程、泥浆一体化管理,统一协调指挥,紧密配合。在轨迹控制上预设“技术触顶”,根据“触顶”数据反推煤层厚度及地层倾角,精确导向,少调快打。
煤层钻进难,煤层取心难度再升一级。针对气侵、地层漏失、取心工具阻卡断裂等情况,钻井队操作人员严格执行工艺流程,严密监视扭矩、泵压、钻井液等参数变化,确保精益取心。该井密闭取心两趟,心长7.35米,收获率100%,为后续该区块气藏勘探开发施工提供了可靠的地质资料。(李进荣 李传华 史配铭)