本报讯 7月6日,从七北001-H2井现场获悉,井下作业公司研发的防腐韧性水泥浆在该井成功运用,回接电测固井质量优质率99.6%。至此,该产品在川东北高含硫气藏成功应用三井次,回接固井电测固井质量优质率均达98%以上,正式实现防腐韧性水泥浆国产化。
川东北地区深层海相气田因其地质原因,易发生井漏,固井质量往往不佳,且该片区均为高温高压高含硫的三高井,硫化氢含量高达20%,导致水泥石强度降低,渗透率增大,极大地制约了固井质量。传统固井工艺及水泥浆体系无法提供良好的封固目的和防腐效果,一旦发生喷漏,将对周围生命、财产和环境造成无法挽回的影响。国外的非硅酸盐水泥基防腐技术,但其不仅成本高、性能不稳定,且无法满足高温高压深井固井的施工要求。
为适应川东北地层三高特性,解决现有水泥浆腐蚀后强度衰减大、水泥石渗透率高的难题,降低施工成本,井下公司井下技术研发中心通过两年的精心耕耘,在此前研发的油基水泥浆体系和低密度水泥浆体系的基础上,运用钛螯合物改性环氧树脂分子,研发出了耐高浓度硫化氢和二氧化碳腐蚀的油井水泥防腐蚀剂。该产品通过筛选其他外加剂,形成一套常规密度防腐水泥浆配方,85℃条件下,水泥石在硫化氢浓度20%、二氧化碳浓度15%条件下抗压强度降低率小于1%,完全满足川东北高含硫区块防腐水泥浆的性能要求。
该产品于2023年2月完成西南石油大学的第三方性能检测,2023年4月完成西南油气田分公司工程院性能检测。在正式投入使用前,井下作业公司与西油司开发事业部对关键技术指标、实验方法、HSE风险识别及控制措施、设备人员的组织进行了多次研讨,确保施工顺利进行。
防腐韧性水泥浆的成功应用,标志着防腐水泥浆顺利实现国产化,为公司提质增效提供了攻坚利器,同时也为三高气井固井质量提供了坚实保障。(王纯全 赵启阳)