悬挂器是测井小队现场作业过程中必备的井控工具,在遇到溢流抢险等突发情况时,该工具可夹持住测井电缆,防止剪断后的电缆、仪器失控落井。但是在日常的测井作业时,时常会遇到井口偏心的情况,作业队员在挂接悬挂器时需要反复对接,错过黄金应急时间,极大程度地增加井控风险。
测井公司工艺室主任陈雄根据现场施工情况和问题记录,系统分析悬挂器结构特点,努力寻找优化方案,创新提出给悬挂器加上一顶“安全帽”,相当于增加旧式压帽的长度,并将悬挂器压帽上端由平整面改为圆锥形,通过导入弧度助推上接头与主体顺利卡接,提升导向性,提高对接成功率,减少对接过程中可能出现的卡爪变形、断裂等情况。
纸上成果必须落地转化后才能验证效果,陈雄细致绘制制造加工图纸,积极介入各个加工流程,边加工边试验,以过程精益保证成果质量,历时7天,通过多轮试验成功验证新悬挂器的可行性,有效提高井口对接成功率。
自今年4月开始研究试验应用新型悬挂器以来,截至目前,已经过5支作业队现场井口测试,实现一次卡接成功率100%,对接时间缩短至10秒内,大大提升了工具使用效率,更为现场安全作业戴上新的“安全帽”。
“提升工作效率,不一定是要大刀阔斧地解决现场问题,有时一处小小的改良,对于安全生产能发挥大作用。”陈雄说。(康馨羽)